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紅燈閃亮,機(jī)器人用“眼睛”掃描,精準(zhǔn)定位后,機(jī)械臂靈巧夾出一個(gè)外保護(hù)環(huán),先豎直將其放在工位上,隨后再次夾緊并橫向運(yùn)送到位。隨著機(jī)械高速旋轉(zhuǎn),不過幾秒,外保護(hù)環(huán)已經(jīng)套好。
這是衡鋼管加工分廠智能車絲線上的一個(gè)工作場景,該線配置了3臺(tái)“量身定制”的智能機(jī)器人,順利實(shí)現(xiàn)鋼管車絲后自動(dòng)上外保護(hù)環(huán)、自動(dòng)接箍上料和擰緊、自動(dòng)上內(nèi)保護(hù)環(huán)、自動(dòng)通徑檢測、自動(dòng)噴漆和噴標(biāo)等。與以往人工作業(yè)相比,智能機(jī)器人讓儲(chǔ)存脂和螺紋脂噴涂更均勻,接箍擰緊扭矩更精準(zhǔn),讓車絲作業(yè)更高效。
鋼管車絲到入庫包括加工螺紋公扣端和母扣端、螺紋檢測、上內(nèi)外保護(hù)環(huán)、擰緊接箍、通徑檢驗(yàn)、測長稱重、噴漆噴標(biāo)等多個(gè)環(huán)節(jié),以往多靠手動(dòng)操作,員工反饋一個(gè)班下來經(jīng)常累得腰酸背痛。另外,鋼管表面噴漆自然風(fēng)干需要6臺(tái)鼓風(fēng)機(jī)全天候強(qiáng)勁對吹,并且鋼管油漆沒干透前需電磁吊吊運(yùn)下線后自然風(fēng)干,既費(fèi)時(shí)耗能,又容易在頻繁吊運(yùn)中碰傷漆面,影響鋼管表面質(zhì)量。
為持續(xù)提質(zhì)增效,衡鋼決定由技改工程部和管加工分廠共同啟動(dòng)智能車絲線改造,去年12月底智能車絲線正式投運(yùn)。“2號車絲線完成智能化改造后,既提升了鋼管外表質(zhì)量,又加快了生產(chǎn)入庫效率,減輕了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度。”4月21日上午,在管加工分廠生產(chǎn)現(xiàn)場,車絲工段段長雷翔和同事高興地介紹這一項(xiàng)目帶來的顯著變化。
智能車絲線還增設(shè)了一套煙氣余熱利用烘干系統(tǒng),利用淬火爐產(chǎn)生的煙氣余熱為鋼管增設(shè)一座60多度的封閉式“暖房”,鋼管漆面在“暖房”內(nèi)25分鐘即可烘干。烘干產(chǎn)生的氣體被環(huán)保設(shè)備及時(shí)凈化,徹底消除可能對環(huán)境帶來的不良影響。
在智能車絲線現(xiàn)場,看不到員工彎腰搬運(yùn)接箍的景象、聽不到鼓風(fēng)機(jī)的強(qiáng)勁噪聲、聞不到刺鼻的油漆味。只看到一根根筆直的鋼管在臺(tái)架上完成車絲加工,快速流入下一道工序,最終通體黑色锃亮、標(biāo)識和色環(huán)齊全的一排排鋼管被包裝入庫,實(shí)現(xiàn)鋼管當(dāng)班車絲當(dāng)班入庫,減少了鋼管中途吊運(yùn)次數(shù),降低了在制品庫存,車絲現(xiàn)場員工作業(yè)人數(shù)減少9人,車絲效率卻顯著增長,鋼管表面質(zhì)量也得到有效保障。
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